通讯员 谷艳
1至7月份,攀钢钒轨梁厂万能一线、二线设备故障时间分别同比下降39.61%、6.70%。设备的良好运行为钢轨生产任务完成提供了坚强保障。
今年以来,该厂以优化巡检模式、提高巡检质量为抓手,推行机械与电气点检员协同作战方式,提高设备排障效率。
他们制订了现场设备基础管理工作检查周报制度,限时整改设备隐患,完善设备故障闭环管理机制;推进精细化点检,针对轧机本体、空烟机、矫直机等关键重要设备,加强润滑、紧固、吹灰等日检,提升点检量化率9.39%。
“精细化管理推进是一个持久的过程,需要逐机逐项地完善。”一轧点检组长刘勇强说。他们一方面利用产线停机时间及时消除设备隐患,另一方面,梳理设备运行薄弱环节,将亟待治理的缺陷纳入清单式管理。
8月3日,笔者在现场见到点检员李常勇、张辉忙碌着,原来夜班上报隐患清单中有BD2上下主轴托架不动作的问题。他们将液压力逐渐调高,托架还是不动作。最后,只能通过测压点排油的方式临时恢复托架升降功能以保产。
事后,他们将此故障纳入“缺陷清单”。骨干们会诊后把电磁阀电源公用线改为备用线,并在定修时围绕电磁阀电源线接触不良查找原因,最终解决了这个问题。
6月份,一、二轧线冷区设备故障时间分别为4小时、2.5小时,均远低于6小时的考核指标。这得益于精整点检组主动对设备功能精度进行了升级。
精整点检组组长李勇说:“功能精度升级改造后,点检员从疲于奔命的‘灭火队员’角色中解放了出来。”
万能一线矫直机传动装置国产化升级后,能自主进行控制编程、修改、优化。这样一来,李勇和同事们就能抽出时间对设备消缺。7月中旬,他们利用一轧线定修,在百米收集台增加了钢轨脱离检测光栅,解决了钢轨窜出隐患;在25米改尺台新增修磨电源控制箱,使钢轨修磨更加高效。
点检制度优化是设备稳定运行的重要一环,也是提升精准点检的有效途径。
机械首席点检吴远洪介绍说,他们坚持对该制度不断完善,并在班组引入了SOP定修管理。
设备室负责人介绍说,他们围绕轧线设备,建立了技术标准、作业标准、点检标准、油脂标准等四大管理体系;推行“标准+α”工作模式;让每台设备都有翔实的数据基准,从而使设备保障能力朝着标准化、专业化稳步提升。