(上接一版)
2号高炉开炉后通过强化冶炼措施,在开炉第三天高炉利用系数就达到2.520,实现了快速达产达效。
3号高炉通过采取控制上限风量、降低压差、严抓炉温管控等措施,稳步疏导中心气流,生产处于平稳状态。
在烧结球团生产中,该厂强化生产操作过程控制,优化配矿结构,通过不断改进石灰石配比、二氧化钛含量等对烧结矿转鼓、抗磨、粒级的影响,提高了球团产量和质量。
强力推进极致降本
为快速推进“极致降本”专项行动落实落地,该厂制订《炼铁厂极致降本专项行动方案》,全力以赴对标挖潜多降本,统筹打好“高效生产、提质量、控成本、多创效”的组合拳。
该厂通过开展“高球团配比冶炼技术运用”项目,高炉入料结构中球团配比使用达到50%以上,充分发挥了自产球团的成本优势,进一步降低了吨铁成本。烧结工序通过优化环冷烧结矿冷却制度,提高环冷机余热利用效率,不断降低环冷机风机电耗。同时,积极改善烧结矿入炉粒级组成,有效降低了烧结矿总返矿率。
该厂还围绕高炉高强度高效能低成本冶炼、焦炉高效低成本炼焦、烧结球团工艺优化等开展相关工艺技术攻关,为降低生产成本提供有力支撑。今年前4个月,该厂实现吨铁生产成本同比下降76.6元。同时,该厂积极开展职工提合理化建议活动,截至目前,收集合理化建议415条,采纳332条,助力全厂顺利实现降本增效目标任务。
“虽然我们首季‘开门红’目标已经实现,但在保持高炉长周期稳产高产、降低生铁成本以及安全环保等工作中,还存在着许多不确定的因素。我们将主动而为、齐心协力做好每项工作,为完成全年目标努力奋斗。”该厂厂长信心满满地说道。